一、電磁流量計顯示最小或無顯示某化工車間,用電磁流量計測量和控制飽和食鹽電解液流量,間斷使用兩個月后,發(fā)現(xiàn)流量顯示值越來越小,直到流量信號接近為。
檢查發(fā)現(xiàn):電磁流量計測量電極的電阻很小,拆下傳感器檢查,發(fā)現(xiàn)傳感器絕緣層表面沉積薄薄一層黃銹,黃銹層是電解液中大量氧化鐵沉積所致。
故障處理:用酒精擦拭清潔后電磁流量計恢復(fù)正常。
維修總結(jié):本例是導(dǎo)電沉積層使電極短路而出現(xiàn)的故障,傳感器測量管絕緣襯里表面若沉積導(dǎo)電物質(zhì),流量信號將被短路而出現(xiàn)故障。導(dǎo)電物質(zhì)是逐漸沉積的,要運行一段時間才會顯露出來。開始運行正常,使用一段時間,出現(xiàn)流量顯示值越來越小現(xiàn)象時,應(yīng)考慮有此類故障的可能性。
二、電磁流量計表頭沒有顯示,但是有輸出。
檢查發(fā)現(xiàn):檢查供電正常。用手摸管道,有很強烈的震動,拆開發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化器排線松動。
故障處理:插上排線正常顯示。
維修總結(jié):電磁流量計突然沒有顯示,應(yīng)先查找電源,如果電源正常,只有兩種可能,一是接線斷線,二是電子元件器件損壞,可圍繞該兩點進行檢查。
三、污水流量計顯示系統(tǒng)報警
某污水處理廠,正常使用2個多月,突然顯示系統(tǒng)報警,流量顯示波動較大。
檢查發(fā)現(xiàn):該污水是化工污水,腐蝕性較強,電極選擇錯誤,現(xiàn)場電極為316L,根本無法耐腐蝕,從而導(dǎo)致電極漏水,燒壞線圈。
故障處理:返廠維修,更換電極。
維修總結(jié):電磁流量計選型很重要,用戶購買時,咱們銷售人員一定要核實清楚,避免給客戶帶來麻煩。
四、電磁流量計顯示偏高或偏低
一臺新裝分體式電磁流量計,比實際流量偏高30%左右。
檢查發(fā)現(xiàn):反復(fù)檢查及參數(shù)設(shè)置多次,故障無改觀。后來偶然發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)換器和另一臺庫存儀表的轉(zhuǎn)換器混錯了。
故障處理:更換轉(zhuǎn)換器后,故障消除。
維修總結(jié):本例故障安裝時只注意傳感器而忽視了轉(zhuǎn)換器。兩套電磁流量計測量口徑不相同,一臺DN80,另一臺是DN100。分體式電磁流量計出廠時,傳感器和轉(zhuǎn)換器是按規(guī)定的口徑、流量范圍、設(shè)定參數(shù)實流校準的。傳感器和轉(zhuǎn)換器必須配套使用,只要觀察傳感器和轉(zhuǎn)換器的編號是否一致,就可避免以上故障發(fā)生。
五、廢水電磁流量計的點不穩(wěn)定
某工廠水流量計工藝管道無流量時,仍有顯示值在不停地變化。
檢查發(fā)現(xiàn):停產(chǎn)前該表是正常的,檢修期間還拆下傳感器進行檢查及處理,傳感器及電極應(yīng)該沒有問題,決定先校正點。
故障處理:請工藝將管道中充滿水,然后關(guān)閉傳感器兩端的閥門,使流體在管道中處于滿管靜止狀態(tài)。進入轉(zhuǎn)換器菜單,將流量點修正為±0.0000。點重新校正后,流量計點顯示值穩(wěn)定且不再變化。
維修總結(jié):停產(chǎn)時曾對傳感器進行過檢修,排除了許多故障的可能性。而電磁流量計使用時間久了,點有所變化是有可能的,直接對電磁流量計點進行調(diào)整。通過轉(zhuǎn)換器菜單,可檢查各菜單內(nèi)容是否符合初始設(shè)定值,以排除電磁流量計在使用中被其他人員調(diào)整過設(shè)定值的可能性。
六、新安裝的DN200口徑電磁流量計顯示波動較大。
檢查發(fā)現(xiàn):向工藝落實水是滿管,基本不會有氣泡產(chǎn)生;請工藝關(guān)閉傳感器下游閥門,使管道充滿不流動的水,數(shù)字顯示為0.00%,輸出電流為4mA,電磁流量計的點是穩(wěn)定的。要使顯示波動減小,可適當調(diào)大儀表的阻尼時間。
故障處理:調(diào)整阻尼時間為10s,顯示相對穩(wěn)定。
維修總結(jié):本例顯示波動不是電磁流量計的問題。而是由于水流量不穩(wěn)定造成的波動,而電磁流量計顯示的是真實的水流動狀態(tài)。調(diào)大阻尼時間是使電磁流量計顯示的流量看著穩(wěn)定點,但其會對測量的反應(yīng)速度有所影響。長的阻尼時間能提高電磁流量計顯示及輸出信號的穩(wěn)定性,常用于流量控制系統(tǒng);短的阻尼時間可以加快測量的反應(yīng)速度,常用于總量累積的脈動流量系統(tǒng)。